风格尚11
发表于 2019-8-6 20:18:33
大白小白 发表于 2019-8-6 19:00
焊接还是螺丝连接?
螺丝连接!
849519836
发表于 2019-8-7 09:32:07
风格尚11 发表于 2019-8-6 16:43
机构已成型,重新设计肯定来不及了,想尽量改善!
那你这套机构用不了多久,就有可能报废的。长期下来另一侧有可能憋死的,所以说还是在不大概的前提下在另一侧加一组动力源最好,最简单的是采用双伺服驱动,不过这个就看你们电气工程师的水平了,要不然下来也是会经常伺服报警的,其实就是用轴将两侧共用一个动力源。长痛不如短痛,自己好好想想,到最后设备到了客户那边在修改,都是泪的
lurenyi
发表于 2019-8-7 11:49:31
你们整个公司当初就没同事质疑你这结构超级不靠谱吗
风格尚11
发表于 2019-8-7 13:58:19
lurenyi 发表于 2019-8-7 11:49
你们整个公司当初就没同事质疑你这结构超级不靠谱吗
这套机构之前的老设备有用,不过那是用kk模组搭的并且总长只有1.1mm ,为了节省成本这次改成丝杆+滑轨。相似的结构,所以就没人关注这里了,设备装好后,我去推了推,发现抖动比较大
风格尚11
发表于 2019-8-7 13:59:15
大白小白 发表于 2019-8-6 14:06
1400mm的跨板多厚?最好加筋;
在右侧增加一条线轨,可以测试一下。
工件已发 等待测试结果
风格尚11
发表于 2019-8-7 14:01:28
849519836 发表于 2019-8-7 09:32
那你这套机构用不了多久,就有可能报废的。长期下来另一侧有可能憋死的,所以说还是在不大概的前提下在另 ...
目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给演示了下,有效果)
大白小白
发表于 2019-8-7 14:16:44
风格尚11 发表于 2019-8-7 13:59
工件已发 等待测试结果
回来发发照片,看看能不能一起想办法改善,减小损失
weianrong1
发表于 2019-8-7 18:03:13
|尘世天涯发表于 08-03 23:33楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显。<br>
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这个摆动是几个方面原因造成的<br>
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1. 1400毫米长的连接板自身变形<br>
2. 连接板与滑块之间的“扭动”<br>
3. 导轨与滑块之间的间隙<br>
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对于50公斤的负载来说,完全消除应当是不可能的。减小还是可以的,备选方案有<br>
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1. 连接板增加厚度,增强抵抗变形的能力<br>
2. 更换有定位销孔的滑块(THK,力士乐好像有这样的型号,可以直接选择),并在连接板上增加定位销孔。实在不能更换,也一定要在连接板上打销孔,对滑块进行限位,放置滑块与连接板之间发生相对滑动<br>
3. 选择中预压或者重预压的滑块,降低滑块与导轨的间隙,增加整体刚度<br>
4. 连接板每侧都跟两个滑块固定,且两个滑块的间距放到最大(所谓最大,就是满足行程的情况下,两个滑块离的越远越好)老哥说得很全面
849519836
发表于 2019-8-8 10:43:06
风格尚11 发表于 2019-8-7 14:01
目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给 ...
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不要指望程序能完全解决。一套良好的程序是建立在理想的结构基础上的,LZ
风格尚11
发表于 2019-8-8 13:21:16
849519836 发表于 2019-8-8 10:43
程序是能优化一部分,解决因跨度过大造成的共振(加滤波器),优化程序。但是主要的问题还是结构性的,不 ...
知道的,验证方案也在做,同步进行!每一步都有不同的效果!