油缸上端法兰连接,一般是回油端(低压)
油缸长度应大于活塞杆长度,所以油缸底端焊接变形因素影响不大
1液压油里混杂着铁屑等杂质
2油缸没清洗干净,遗留铁屑等杂质
3油缸内壁有硬点
4活塞材质用铝或铜(宜软不宜硬),配合间隙选得大点
5缸筒内表面粗糙度过低(精度高),缸筒与密封件配合过盈量太大,不能形成表面油膜而变成干摩擦滑动
估计油缸内壁有硬点可能性比较大
最好能上传零件图、装配图
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-5-13 10:52 编辑 ] 典型的异物拉伤! “在有侧向力的情况下,活塞与缸筒接触,是否能够刨出沟来?”
由图片上看得出,这个活塞是一个格莱圈和一条导向带的组合,活塞轴向尺寸很小。而且活塞与缸筒间的间隙也许偏小,活塞两端也没有明显的倒园。在偏载情况下,活塞边缘与缸筒接触的可能存在。
羚羊问及“活塞材料是什么?缸体壁有无拉伤?”
好像也并没有一定否认这种情况的发生。 年初我曾发过同类性质的帖子。
活塞的结构和拉伤情况差不多一样。
初步分析
1.未清洗干净有焊渣或铁屑2.可能是活塞与缸筒的间隙不合适且导向带未起作用(沟槽不合适)
3.建议两头用导向带中间用一个格来圈 夹杂异物的可能性是很大的。 装配设备产品时很少发生这种情况,偶而也会发生
1里面有铁屑,
2零件不符合图要求
3零件被碰伤,有毛刺.装配时修毛刺清洗不到位
装配时仔细点,修毛刺、清洗、选配
感谢大家的指点!
前一阵出差了,今天看到大家的回复,非常感谢。缸筒也有60mm行程被划伤。故障原因除了焊接应力没去除产生缸筒变形外,不能够排除多余物和侧向力过大造成导向带不起侧向支撑作用。
目前,已重新对缸筒进行絎磨修复。做以下工作:
1.对系统相关可能被污染的管路和阀块进行拆解、清洗。
2.代系统清洗后,装配油缸重新试验进行验证。
另外,想再问大家几个问题,在带载调试期间,曾出现过车腿由于硬管振松,导致无干腔喷油、车腿失重急收,请问故障是否跟这个原因有关。
想再问害怕伏槽,你遇见活塞被划伤的故障原因是什么?解决没?
另外,问大家,油缸能够承受侧向力的大小如何计算
一般油缸在有导向带的情况下,能否承受1t的侧向力? 链接http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=66571&page=10#pid342556