我也想不通,活塞导向环居然能把缸筒拉刮成那样。
但情况确实如此。油缸拆开时,大家读不相信自己的眼睛。仔细看,是最初刮下的铁屑嵌进了导向环,新的刮痕是由铁屑再刮出来的。
油缸和管路以及油箱在安装时的清洗应该不会有问题,装配的人员跟了我多年,应该可以是技术高手了,前面拆烂污,后面还得由他擦屁股,这点常识不会不知道。
前面的导向环照片不是损坏最严重的。拍照时那一个让拿去向人讨教去了。拉伤得确实厉害,整个圆周都有拉痕。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-14 18:20 编辑 ] 楼主大侠,你的油缸在上下过程中,行程都没有用完,我建议还是改一下活塞和导向套(减少小部分行程,增加导向长度),相对简单一点。
另外,活塞丝毫无损,会不会有人故意破坏的可能(千万不要忘记阶级斗争)?
?
你那台设备能不能改用一只油缸在平台下面中心顶出?油缸做成这个样子真的吓我一大跳啊!!是你们自己加工的吗?
建议
试一下我们公司生产的QD63油缸(长沙协力油缸) 雨城茂友说得好吓人。毛泽东的阶级斗争害苦了中国,年轻人难有体会了。
我在的工场很小,管理也很散,但环境宽松,没有人有结仇现象,应该不会出现故意使坏的可能。
活塞和活塞杆导向长度加长应该有好处,谢谢你的意见。 回复东东呆友:
这类设备见过用油缸在平台下面中心顶出的。但以工作高度1200毫米,平台升降距离750毫米的要求,加上平台厚度,就只能挖地坑了。
油缸自制。虽说是自制,其实缸筒和活塞杆都是专业厂的东西。
长沙协力的网站浏览了,很不错。你在工厂做什麼? 伏枥大元帅:
我始终没整明白:“支撑环怎么把缸筒拉得那么厉害”?
我总怀疑是活塞刮花了缸筒。假如只用4条导柱来导向(让平衡轴的齿轮脱离齿条),情形又会怎样呢?
(之前阶级斗争一说,是玩笑话,不过“害人之心不可有,防人之心不可无”是至理名言。)
另外,长沙山河智能生产的油缸,有仿力士乐的,应该不错,我朋友在那做油缸部的部长。伏枥大元帅,有兴趣的话可以到他们网站看看。
[ 本帖最后由 雨城茂 于 2008-1-15 11:14 编辑 ] 伏枥前辈你好:
1、缸径φ63/φ45,行程750mm,工作阻力4MPa(“上升时系统压强约4MPa”),活塞杆受力0.5t
理论上计算,活塞杆(45钢),不会弯,其稳定性没有计算;
2、“同步用4组齿轮齿条和两对链轮链条”,为机械同步,4个油缸实际运动为同步。
而现实中,4个油缸中有3个缸筒出现犁耕,并且为导向环和缸筒刮拉所造成的:
1、实际中,4个千斤顶安装不平行,如果活塞杆伸出较少,则现象不明显,但升的的越高,活塞杆受扭越大。
所以,你点动时,看不出。但手动时,伸到一半明显受阻。
2、实际中3个千斤顶损坏,可见这3个千斤顶之间偏载严重。
如果是这样的话,只增加或者是加宽导向环,也许能解决问题。不过我个人建议:
如果结构件不想伤筋动骨的,把千斤顶改为球头铰接式。
请各位前辈、高人指点! 我原来设计过这样的结构供参考(做了修改,蒋球头加大便于受拉);该连接处的结构是日本一台设备的连接方式感觉满好的推荐给大家(油缸活塞杆受推)http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=66348&extra=page%3D1&page=2 随着讨论的不断深入,随着楼主的信息不断披露,实物照片的佐证
我对此摩擦现象的产生原因也逐渐清晰了
以下是我的分析,不知大家是否认可?
活塞、活塞杆没被摩损。活塞与缸筒没接触摩擦,密封件镶入了金属,油缸被拉毛
油缸盖看上去没被摩损,建议量下是否失圆?
曾看到过铜导向套+孔用0型圈+外加骨架油封结构。活塞用二只0型圈密封结构
铁屑没有发兰,说明摩擦时没产生高温,反过来说明缸筒太软
一只缸筒内没被拉毛,它命大,装配时它恰好处于最佳状态
设备带病坚持工作,加剧了摩损危害
工作行程过半时,产生了速度放慢,说明已产生了别力,油压也肯定升高了,
当压力升高,速度过快或过慢时,建立不起油膜,就会发生剧烈摩损
缸筒是个簿壁管,当油压升高时,缸筒发生了微涨,活塞间隙上小下大,
悬浮在液压油中的金属杂质颗粒进入了缝隙,当反向运动时,压力减小,油缸回缩,杂质被夹在里面
手写酸了,暂停休息下