丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么 ...
谢谢。平时磨床这么打过,刀座我们这边都是架表后 往外掰和往里推,看看间隙多大。
是不是太暴力了?:funk:
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 12:58
谢谢。平时磨床这么打过,刀座我们这边都是架表后 往外掰和往里推,看看间隙多大。
是不是太暴力了?:fu ...
不算暴利吧,拉完之后滑块回来的位置是一样的吗?
韩寒11 发表于 2019-6-6 14:01
不算暴利吧,拉完之后滑块回来的位置是一样的吗?
刀座按照我说的 往外拉然后往里推X方向打表是5丝间隙。 系统补间隙没效果
X向重复进给 ,打表。打了十几次,每次指针一样,没有变化(正常加工的话 一般在5丝内来回跳动,偶尔会蹦出10几丝的)
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04
没太看懂
1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm
2)A段机器、B段机器,什么意思?
有一点的是,今天发现X丝杠里面都是切削液。清干净了,上油洗了下。如果丝杠的轴承因为有水锈了,会不会导致尺寸 来回1-5丝的动,偶尔来个大的?谢谢
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 11:53
感谢热心帮助1)我说的一丝是0.01mm
2)A段机器、B段机器 是加工细长轴的一头和另一头,掉头加工的s( K2 ...
我觉得最不可思议的是:“1-2根是超差厉害,其余都是合格的”
试着猜一下原因
机床性能不太好,框量大。你的描述大体如此
我猜着1-2根严重超差的,出现时间不会是随机的。很可能是在开始的时候
出问题(零件严重超差)时,工人一定有比较大幅度的动作,而其他时候没有这种大幅度动作。这个动作可能碰了机床那个地方,框量偏一边去了。然后,车床拖板回原位,把这个偏一边去的框量又找回来了
我觉得应该是出现类似的现象,否则无法解释只有1-2根严重超差,其它都合格
常规的问题分析,也许让你走入歧途
有个故事,说某人开车去买冰激凌,买草莓味的回来车就熄火了,而买巧克力味的就没事。每次都这样。
修车的一听头就大了,难道车子熄不熄火,还和草莓、巧克力有关系吗?
但有一个人就跟着投诉人去了,到了地方仔细的观察,发现了,买草莓冰激凌,要走到最里头。可买巧克力冰激凌却是在门口。走路的时间不一样
然后再看那人的车,怠速时间长了确实要熄火。把这个毛病修好了,买什么冰激凌都没事了
zmztx 发表于 2019-6-6 16:37
我觉得最不可思议的是:“1-2根是超差厉害,其余都是合格的”
试着猜一下原因
机床性能不太好,框量大 ...
您说的现象确实我也有些怀疑,我描述下:
车床分两班,
A员工做着,100根里面 经常有1-5丝波动的, 因为我们的公差带是5丝,所以无大碍。 100根里面出现1根跳大尺寸的,既 10丝多。
B员工基本上无法正常加工,尺寸乱跳,10几丝的偶尔出一个,待会又出一个,以至于他不愿意使用这台机器
C(技术员) 加工的可能也少了点,每次出问题时他去加工,每次10-20根,基本在3丝以内跳动,偶尔出现5丝的。没有10丝的跳动
最麻烦的就是上述这样的情况了,当然,机器有故障是肯定的,因为其他机器 加工20件 基本就动1-2丝 。
明天把尾座调换下,把新尾座放到这台有问题的机器上,最起码能排除尾座的问题了。
韩寒11 发表于 2019-5-25 20:46
丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么 ...
重复打表每次指针都回原位置。但用手扳动尾座打表,有5丝间隙
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 15:59
刀座按照我说的 往外拉然后往里推X方向打表是5丝间隙。 系统补间隙没效果
X向重复进给 ,打表。...
既然不同员工加工工件的尺寸不一样的话,那么就有一种可能,有的员工装夹工件的方法不对,比如,夹爪铁削没吹干净,工件装偏了等
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