朵朵
发表于 2007-11-9 10:45:22
12
用的是呋喃树脂,但是你看到的疏松工作台面为什么像是气孔,因为那张照片在晚上拍摄,石墨非常粗大,看起来好像是孔洞。
朵朵
发表于 2007-11-9 10:49:14
上面这两个工作台的台面是同一时间拍摄的,通过放大,你可以看出来,疏松面和不疏松面的区别。
皖乡
发表于 2007-11-17 08:33:29
这种情况我还没有遇见过,让我有些不明白。这个应该是熔炼时产生的,可能是孕育剂选用的不当。
朵朵
发表于 2007-11-29 21:45:47
8月份对工作台采取摆放外冷铁的工艺试验,制作了十个工艺试验铸件。 这两天有三个铸件的精加工结果出来了,有一个铸件因为台面气孔冷隔报废,有两个件情况非常好,完全达到一级铸件的要求,虽然有结果的铸件中有33.33%的废品率,但是我对这个工艺改动充满信心,期待另外七个铸件的精加工结果,希望不辜负我一片痴心~~
皖乡
发表于 2007-11-30 10:01:35
很好!谢谢你的经验!如果可以,以后别人再有相同的情况就可能少走弯路了。谢谢!
我爱社区
发表于 2007-12-6 16:24:09
应该说下冷铁的工艺是正确的
我们在2000年左右给天津的一个锻压机床厂做过滑动横梁,当时也出现过这样的现象,后来就是采用工作面朝下,大量使用冷铁的办法解决的,但冷铁气孔是比较麻烦的事,用一段时间就重新换掉所有冷铁,
我们曾对报废的铸件进行过断面观察,可以发现下冷铁的地方晶粒度要细的多.
朵朵
发表于 2007-12-6 23:09:13
是的,使用外冷铁激冷是解决疏松的好办法,但是,使用冷铁带来的气孔确实是要预防的。并且冷铁的回收使用也要控制好了,因为冷铁是有使用寿命的,一般使用4~5次就要更换,但是如果不能做到冷铁使用次数的控制,由冷铁带来的气孔就更让人头痛了。感觉现在的管理实在是太粗放了,无法控制冷铁的使用次数,只好每次都使用新冷铁,由此带来了成本的增加,并且产生了大量的废冷铁,又产生很多固体废弃物,这又给环保带来不利因素。
三天后又有三件摆放冷铁的工作台进入精加工,期待结果~~
我爱社区
发表于 2007-12-6 23:31:15
我们用剩余的球铁铁水来浇注冷铁,回收的冷铁在下次开炉时当回炉料使用,这样,既解决剩余铁水处理的问题,又不用专门来制作冷铁。
朵朵
发表于 2007-12-6 23:44:59
我们使用的冷铁材料是石墨,因为铸铁冷铁容易使得铸件表面产生气孔。
朵朵
发表于 2007-12-15 22:14:44
:L 昨天又有一件摆放石墨冷铁的工作台精刨后出现气孔报废了~