czy夜航 发表于 2015-4-21 19:46:26

如果用刮研,这样费用那不是挺贵。

龙游大海 发表于 2015-4-21 22:21:52

可能是吸盘造成工件变形,拿下来后就变形了

czy夜航 发表于 2015-4-22 08:43:35

龙游大海 发表于 2015-4-21 22:21 static/image/common/back.gif
可能是吸盘造成工件变形,拿下来后就变形了

这块板有30厚,磨后拿下来,测量四个角平面度只差0.06,中间就差多了,有0.45,放在平台上用眼都可以看中间顶起来。这吸盘有这大的力量,可以把工件吸到变形。

luxiang821 发表于 2015-4-22 11:39:34

本帖最后由 luxiang821 于 2015-4-22 11:41 编辑

你这明显是应力变形按工件尺寸平面度等级算7级精度,0.45的话都快12级了,啥磨床啊
以前我设计过一个L形的弯板(HT150的),是一个量具基座。立面也就200x300的样,平面度要求一丝以内(比5级还高),还有垂直度要求(时间久记不清了)出厂的时候是合格的,但是装配完发到客户那没多久,客户反馈变形了,后来反查就是因为时效没处理好。
你这就一个平板,厚度没要求,没别的招,就是翻面磨多磨几遍。
你这还高频淬火了,如果不时效处理,内应力(包括粗加工应力)消除不了,累死也达不到。
刮研效率低是一方面,像这么大的平板一般需要两块板互研,你算算成本吧。再说了7级精度需要研磨吗?

czy夜航 发表于 2015-4-23 15:10:15

这个问题已经找到了,是热处理变形大造成的(此板高频淬火后,做回火处理的),再就是磨床员工的经验不足,现正在解决进行中。
页: 1 [2]
查看完整版本: 有没有更好的方法,解决这块板的平面度