结果没达到客户的要求!!!:'( 赞一个,学习下高手的方法 毛坯时,长度为2L+切断槽宽,这样,能节省好些料。 害怕伏枥老先生发过帖子的,自己去查一下 379116911 发表于 2014-10-18 11:14 static/image/common/back.gif
我的想法也是做个夹头,但是思路没,你看我上的那个图,就是参考铣刀刀柄的夹头
你那个夹紧麻烦,而且看锥度自锁了,卸工件还要从后敲
free-fly-h3 发表于 2014-10-18 17:07 static/image/common/back.gif
你那个夹紧麻烦,而且看锥度自锁了,卸工件还要从后敲
哦,谢谢自己感觉那个有点问题 。论坛搜索“弹簧夹头”找到了个很好的参考资料 我看你把你自己玩丢了。
先车红色部分,然后掉头车。主要是红色部分厚度厚,且夹持面是圆柱面,长度也够。倒角和内孔一起干是没问题的。至于掉头车时,找付旧的爪子,在爪口出焊上低碳钢,然后在车床上光出内孔
你的还不算高精度,若要高精度找大师级的http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352847&extra=page%3D1 379116911 发表于 2014-10-17 22:54 static/image/common/back.gif
手动卡盘3丝真不太容易吧,液压的还是没问题 ,我镗爪子时中间加了圆棒,用力紧了三个地方的,比如外 ...
你车床的主轴锥度是多少的,公制80还是100?
RE: 掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具
本帖最后由 379116911 于 2014-10-19 16:39 编辑ybgjh 发表于 2014-10-18 22:07 static/image/common/back.gif
你车床的主轴锥度是多少的,公制80还是100?
没看过,主轴锥孔是莫式锥度,这个应该是标准了吧 至于大小,有转换的莫式锥套,只知道主轴通孔是80的
RE: 掉头装夹精度达不到,需要专门设计夹具
本帖最后由 379116911 于 2014-10-19 07:57 编辑冷月梧桐 发表于 2014-10-18 20:16 static/image/common/back.gif
我看你把你自己玩丢了。
先车红色部分,然后掉头车。主要是红色部分厚度厚,且夹持面是圆柱面,长度也够。 ...
谢谢,可能我没表达清楚,夹红色部分,其余内孔外圆全部到位,然后调头切断,倒圆角绿色部分,绿色部分壁厚2毫米了,可能我爪子有问题,以前也可能自己偷懒了,三爪比要夹持部位大了1毫米了,也可能三爪松的过,记得第一次车还挺正的,那会是夹红色部分,然后车到接头那连接那,一圈的接刀痕迹还是比较均匀的,那会夹持部分比红色外圆大10丝,因为实验只做了两个,这两天领导发话又让干别的了