数控车16内孔29深,毛胚15的孔,先加工15.85转数1500,F120,再加工16+0.02转数1800,F210,出来的效果不理 ...
今天精车F改成180试了一下,感觉更不行了,产品的光度都不好了。今天在做时,刀钝了点,突然给我一下子大了0.2,直接报废。感觉0.02的精度很难保证啊,有没有可能是刀在做时有跳动的关系,如何改善呢?
xia613 发表于 2013-11-12 10:52 static/image/common/back.gif
楼主车的内孔有明显退八,看下大小头什么方向,可以用锥度车削方法改善,刀具切削主偏角也要尽量锋利,减少 ...
大小头有一点,口里小点,里面大,大小头倒不是重点,就是0.02控制不好
粗精车刀具分开使用
精车刀具要锋利
刀杆尽量粗 首先排除机床精度原因,车外圆有这种情况吗?其次,刀具中心高是否对,再次,刀杆,刀片有没有上紧,车削时候精车刀片是否磨损,刀杆伸出长多少?楼主16的孔,最大也只能用到12的刀杆才能用,是不是车削过程中刀杆震动,一个个细心排查,做数控要多观察,排除每个问题 xia613 发表于 2013-11-13 15:16 static/image/common/back.gif
首先排除机床精度原因,车外圆有这种情况吗?其次,刀具中心高是否对,再次,刀杆,刀片有没有上紧,车削时 ...
16的孔只能12的刀杆的,应该是震刀的原因,很难办啊,有时还是做出来会有大小,报废量有点高
凌霄Di_Cielo 发表于 2013-11-14 19:28 static/image/common/back.gif
16的孔只能12的刀杆的,应该是震刀的原因,很难办啊,有时还是做出来会有大小,报废量有点高
换个整体硬质合金刀杆呢?在刀杆上绑一个牛皮筋减震
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