油缸导向套加工
目前用数控车床加工油缸导向套,用时40多分钟,感觉时间有点长 三道工序加工:1、夹持毛胚外圆,粗车外圆,钻孔(用的是麻花钻),粗加工内孔
2、掉头,夹持外圆,然后精加工另一端的外圆、内孔
3、掉头,夹持精加工后的外圆,再精加工外圆、内孔
毛胚是棒料锯床切断,工件精度不高,工序也不复杂,就是感觉加工时间有点长,想着工艺能不能想点办法再改善一下
提高效率无非就是尽可能的快速开粗,进给切深给大点刀具用好点,你这个活大部分余量集中在孔中所以尽可能的减少车孔的余量,用麻花钻扩孔钻钻到能够加工最小孔的大小
零件不复杂,是不是零件的装夹时间长?辅助时间太多 先钻孔后断料? 科技的疯狂 发表于 2020-1-5 10:25
先钻孔后断料?
看到图片想到一个问题,如果直径400的台阶,高只有15甚至更小,只有10道以内的公差,怎么测?
siralop 发表于 2020-1-5 11:56
看到图片想到一个问题,如果直径400的台阶,高只有15甚至更小,只有10道以内的公差,怎么测?
打表?
要不就开一个专用车床夹具,提高生产效率。 晓昀 发表于 2020-1-4 22:35
零件不复杂,是不是零件的装夹时间长?辅助时间太多
没试过两道工序,少一道工序会省很多时间的
科技的疯狂 发表于 2020-1-5 10:25
先钻孔后断料?
棒料切断?直径100多的棒料,切断刀很难有那么长的