韩寒11 发表于 2020-1-4 18:04:42

油缸导向套加工

   目前用数控车床加工油缸导向套,用时40多分钟,感觉时间有点长   三道工序加工:
                           1、夹持毛胚外圆,粗车外圆,钻孔(用的是麻花钻),粗加工内孔
                           2、掉头,夹持外圆,然后精加工另一端的外圆、内孔
                           3、掉头,夹持精加工后的外圆,再精加工外圆、内孔
毛胚是棒料锯床切断,工件精度不高,工序也不复杂,就是感觉加工时间有点长,想着工艺能不能想点办法再改善一下






游风曳雨 发表于 2020-1-4 20:32:53

提高效率无非就是尽可能的快速开粗,进给切深给大点刀具用好点,你这个活大部分余量集中在孔中所以尽可能的减少车孔的余量,用麻花钻扩孔钻钻到能够加工最小孔的大小

未来第一站 发表于 2020-1-4 21:12:14


晓昀 发表于 2020-1-4 22:35:03

零件不复杂,是不是零件的装夹时间长?辅助时间太多

科技的疯狂 发表于 2020-1-5 10:25:48

先钻孔后断料?

siralop 发表于 2020-1-5 11:56:37

科技的疯狂 发表于 2020-1-5 10:25
先钻孔后断料?

看到图片想到一个问题,如果直径400的台阶,高只有15甚至更小,只有10道以内的公差,怎么测?

科技的疯狂 发表于 2020-1-5 12:37:53

siralop 发表于 2020-1-5 11:56
看到图片想到一个问题,如果直径400的台阶,高只有15甚至更小,只有10道以内的公差,怎么测?

打表?

远祥 发表于 2020-1-5 14:26:36

要不就开一个专用车床夹具,提高生产效率。

韩寒11 发表于 2020-1-5 19:30:00

晓昀 发表于 2020-1-4 22:35
零件不复杂,是不是零件的装夹时间长?辅助时间太多

没试过两道工序,少一道工序会省很多时间的

韩寒11 发表于 2020-1-5 19:30:47

科技的疯狂 发表于 2020-1-5 10:25
先钻孔后断料?

棒料切断?直径100多的棒料,切断刀很难有那么长的
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