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楼主: 嘻哈屠龙

记一次失败的试刀经历

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发表于 2017-2-24 16:29:52 | 显示全部楼层
我之前也遇到过相似的问题,不过是枪钻的设备。设备是沈阳机床做的专机。钻头用的是内冷合金钻(牌子:钴岭、恒科特)。钻孔深度220mm。工件是曲轴,加工部位是连杆侧面的斜油孔。当时新设备进生产线,调试设备。一天断了十几根(价格在一千左右),而且是引孔之后在钻孔。更改各种参数,转速从2200 调到 1500-3500  进给也是各种调。还是不行,每次钻到150mm深度的时候,好点的情况是憋停,严重的就直接断了。那时候基本上就是一天光砸钻头玩。后来实在没招了,请人沈阳机床厂的大拿过来,调了半天, 啪啪。又断两根。。。。我现在还记得他的表情。 在后来找来钻头厂家的人。。  调调调的,最后一根钻头基本上能干10-15个曲轴。还要盯着点。。。再后来干的可以越来越多了,一根能干50件。。但是感觉还是有问题。换班就换钻头。恩  没毛病。可是我到现在也不知道是什么问题。
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发表于 2017-2-27 09:36:18 | 显示全部楼层
不要怪人家刀杆 ,是到头设计的问题
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发表于 2017-2-27 10:38:28 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2017-3-1 08:29:36 | 显示全部楼层
定心钻与刀片间不应有空隙,也就是说定心钻头比钻柄要大一些。
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发表于 2017-3-3 14:13:54 | 显示全部楼层
1.刀头部位的设计结构,充当主切削刃的部分前角是多少,如果小的话,不够锋利,切削力会太大;
) b# A: s% X8 z# y: B# Y/ l. R2.排屑问题,深孔加工排屑不畅是致命的,需要优化排屑槽,使用高压内冷把铁屑冲出;
! D( D8 s+ A$ F3.刀杆材料的选择,切削时产生的扭力是可以计算出来的,验证刀杆是否满足要求;
+ t. L  h' y! [; J1 ?4.建议参考一下深孔镗的的加工;
  x$ o1 D5 Y3 O) I5.加工工艺是否有优化的空间;
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 楼主| 发表于 2017-3-4 08:02:53 | 显示全部楼层
龙融 发表于 2017-3-3 14:13
7 @7 v/ o8 F7 A- t1.刀头部位的设计结构,充当主切削刃的部分前角是多少,如果小的话,不够锋利,切削力会太大;  e( ?. ~; p1 b& @( \
2.排屑问题 ...

- m9 W" c* v- D, o6 ]多谢给出宝贵意见!3 r! {( W- X8 C. {7 G
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 楼主| 发表于 2017-3-4 08:16:15 | 显示全部楼层
流浪的小白 发表于 2017-2-24 16:29/ G! r  E- ?8 z7 ?
我之前也遇到过相似的问题,不过是枪钻的设备。设备是沈阳机床做的专机。钻头用的是内冷合金钻(牌子:钴岭 ...
# x$ q9 c: D5 c( S0 G: c
多大的孔啊?220也不是好深啊. _; s% o9 G% i5 ~- C0 {
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发表于 2017-3-5 21:19:43 | 显示全部楼层
这么深的内孔,机床要有内冷才行,不然就拿麻花钻来搞,有内冷,山特880,直接钻,每分钟进给150到200
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发表于 2017-3-11 14:13:13 | 显示全部楼层
同意10楼的意见,加导向孔会好很多,注意排屑的问题,有的时候钻钻就断了,和工件的材质有很大的关系,我们公司开始也用整硬的钻头加工,一根3800,也是断的啪啪的,后来改用高估的,基本就不断了,效率低了,但是刀具寿命好,工件也费不了了,算算还是合算的
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发表于 2017-3-11 17:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
现在好了吗?
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