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电池盖喷漆

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发表于 2008-3-7 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
- S& P$ ]3 m( ^8 V# d! P
3月4日生产的电池盖终于全检完毕,良率是多少?: E( k1 m; S, j; w0 t* N- W% c
      生产总共投入生产20K产品,要求出货8K,
5 ^  A# H" y  ]& X  ^结果生产出来的良率吓人,良品才4K(还是连骗带哄), ....9 [9 p' e5 Q3 y" o: Q6 n
主要不良:烤漆杂质就有10K,) M  q- w) W. T6 P/ k" @$ l0 f
                 应力痕不良有2K,
6 R) `2 Y2 a- a. G) S4 ?" O* v                 毛丝又有2K,$ D5 r) D5 v# G
                  色漆(底漆)上擦花/黑点不良 1K
* v4 G2 K# l4 W                   针孔(薄漆)不良  1K
5 r0 x3 l$ S) g$ `/ O明天开始写品质异常通知客户,延迟出货! 这样下去,什么客户还认同?& K: C! t& \5 r/ x7 _% E
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发表于 2008-3-9 09:40:49 | 显示全部楼层
后面喷漆是你的环境太差了,那些纤维、杂质附在表面,要在良好净化的车间进行,至于划伤,擦伤,那就要加强员工的品质意识,作业,全检及包装的手法重要!!
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 楼主| 发表于 2008-3-11 22:13:42 | 显示全部楼层

接楼上的:

此电池盖我们正常生产的良率只有70%~75%, 目前是因为公司重新组合,公司内耗造成的,& ]; S6 c+ n' [9 ?
谁都不知道明天谁来负责?
8 L3 w5 b# P$ u& ~1 w        烤漆杂质/毛丝是  因为我们抽风系统风压失去平衡,造成烤漆喷房的风压呈正压,漆雾飞入面漆流平室及预烤室造成.(这里设备点检的人负担很大的责任,初效/中效/高效滤网没有起到作用)
0 M* w2 C4 x4 g) m2 m2 {        表面应力痕  是烤色漆的时候,覆盖PC料的先天不良,色漆偏上限,把白色底漆咬出来,造成表面一个白色的点状,外观丑死咯# \2 H4 d! x: A$ K
    针孔了,就  是为了避免应力痕,结果就死的很惭,色漆明显的薄了,面漆也跟着薄了,  M1 l  u' Z8 U2 i0 O; H5 Y$ \
        表面的黑点,   是该色漆含有固化剂,造成喷枪堵塞,色漆呈颗粒(银粉)喷附在产品的表面造成
$ T0 f1 x! a; b+ N7 \5 f+ O    表面的擦花,    郁闷,底漆上的擦花,又该去骂人了,做了几百年的东西,不知道谁做的好事情!!!5 T& U/ ~5 z" c
措施是说出来了,不知道下次我们生产的时候,是什么样子,
( T! q. z) H; v* y* x: {: R/ w$ w     老天靠你了!
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发表于 2008-3-12 18:40:56 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢分享
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