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求教20CrMnTi的热处理

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发表于 2014-8-19 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
/ c, V) Z$ M" l       0 l4 \) X( S, F4 I
         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度9 K& N) ~. V$ B( {; ~9 F, M

7 z0 F% o6 R1 A          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢8 ]2 @* ]* I+ E! @& p1 @1 G, L
0 h+ K. x' c% S  `1 L, X1 _6 u
4 T$ R( h; Y9 M5 M0 }
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发表于 2014-8-19 11:35:20 | 显示全部楼层
渗碳深度小了  I/ H% K" B7 C) p5 r- x
加工余大了/ _) e4 r/ j% h3 B: C
就是这个结果

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发表于 2014-8-19 12:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑 * H$ x7 U* b7 _+ s4 k6 L
* z7 ^" K7 ~1 I& B$ r' L- |& F( F
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
4 w3 g' ^8 ?/ M+ @# M$ |5 t6 a
8 f% n4 s! `; d还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够6 e) F) `7 s& B6 a' e
2 W, S  U/ {! B; I: D
还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,
) J9 S; l6 D) w/ M9 h0 K
3 v6 v5 o* G! }碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004# J3 X' S0 |$ W4 e% h; a
, w9 s; G( [0 r* G1 R9 ]  D& M
碳氮共渗,渗氮前都要调质处理0 S3 ^& z6 y3 u2 K7 @" b1 T8 R$ ~

6 C! {2 @, E! \: J7 T/ D如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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发表于 2014-8-19 12:07:19 | 显示全部楼层
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2014-8-19 11:35
  p' W5 u8 _1 z% X! w渗碳深度小了
6 \' j5 ~# N8 O% N加工余大了6 Z6 s4 w+ D2 p' f7 ~
就是这个结果
$ d7 j$ D6 A. g1 j8 ]2 R9 B
谢谢
" V' b; q; Q) N7 [* u6 l
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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00
6 ?$ ?/ S# X7 l磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,  R) @: V+ l& ?* f
: |: V* A) n  f7 ?5 V
...

) x, \2 n7 f& z9 a谢谢,我会考虑你的建议的$ l/ y  X3 g9 f
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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07 2 N9 G/ D* c: Z/ E# {$ I2 b9 y
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...

! f1 n$ {9 c9 w& k6 o6 }谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导
. [" L3 {+ U: H" _9 L" ?6 u
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发表于 2014-8-19 15:35:46 | 显示全部楼层
三兴 发表于 2014-8-19 14:16 8 d$ t- t$ ^6 m; I& g- Z
谢谢,我会考虑你的建议的

6 V5 g, N! v/ _5 w7 L; Y刚才我百度了渗碳词条,
' Z; z) W( p8 e" T- X
- ~0 y" N( A: n1 H3 |1 V" p据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好' p9 Y" F; L7 m
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发表于 2014-8-20 09:29:08 | 显示全部楼层
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 显示全部楼层
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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