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求教20CrMnTi的热处理

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发表于 2014-8-19 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
% ]% a& U1 l' O) \! J6 ?& J0 X9 n      
4 C& k. V  q% r! D         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度8 @5 E7 ?( o  ]! Y" k. b0 x

+ B6 R  X" |' k' [          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢
7 W, i& v7 Y4 m( l" ]9 v

1 p# B% w+ ]& \
/ M' ~$ T9 n1 u/ V; p* H/ Q
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发表于 2014-8-19 11:35:20 | 显示全部楼层
渗碳深度小了4 z, E: }1 P0 L; N
加工余大了
$ D( G7 E% _2 J/ s就是这个结果

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发表于 2014-8-19 12:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑
; d( f, Z, i4 K' F  f, `
! _: z- U. v5 d' e2 K磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
% f  x( [% [! d/ B' K
7 @8 {* [. e# J4 h* j还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够% O6 G# s( e9 A' u5 f
+ T& _0 j3 J% n% _$ `! w$ f
还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,+ z2 Y2 a* j0 p, J  X- }
% ?' {) W: }. e5 @
碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004
  l# ~0 \' ~" ^% v! L' r( L/ _7 E- F6 f& g) l0 O
碳氮共渗,渗氮前都要调质处理
. H) l" [, m% X' N
5 l; r1 }2 c/ U% x2 T$ \如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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发表于 2014-8-19 12:07:19 | 显示全部楼层
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2014-8-19 11:35
5 W: k) B$ ^0 \" ]渗碳深度小了, T* F; \' }3 y) L2 e$ z
加工余大了4 w- }" C% V* ~. X1 ]0 W
就是这个结果
$ F, j  i. @9 ?
谢谢
% _  \& j6 `7 ?, P' Z
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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00
1 p$ n& j& W) @, @磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,3 s3 Y1 X5 Y6 q6 ~' V
1 O+ P, [/ A8 X" F5 h% v
...
1 l3 q4 ^5 o. E# [8 F) j
谢谢,我会考虑你的建议的
# _6 Z1 d# j/ }
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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07
( S& ~2 k6 W2 [# N是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...
( X+ B" X- t- u' E/ `6 r4 A
谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导  q# b; c7 j& f# |3 X
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发表于 2014-8-19 15:35:46 | 显示全部楼层
三兴 发表于 2014-8-19 14:16 7 d& G) |7 H, a& Z9 Y4 f3 T
谢谢,我会考虑你的建议的
  |* O% P: x5 b! D, z6 e& `; `
刚才我百度了渗碳词条,& B# S! X4 m" _6 U) w* }

* j+ z1 K: p1 g3 [据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好$ J/ y/ q4 R3 S4 [
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发表于 2014-8-20 09:29:08 | 显示全部楼层
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 显示全部楼层
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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