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铰孔问题—2

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发表于 2009-10-14 20:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:Z3025
5 H( K/ |1 ^6 K4 w% M刀具:Φ20(+0.026/+0.018)硬质合金铰刀
( |- M" Y& R2 u3 O4 `) w: V零件材料:40cr8 y- h2 p% z+ I- T
加工过程:先用Φ18.5钻头、再用Φ19.7扩孔钻、最后用Φ20铰刀,使用101的冷却液
% Y0 o# s8 m% n$ M孔径:Φ20(+0.033/0)+ n' \* O! ]% O3 T
孔深:21.5mm, |2 |( B( h0 w& O
铰孔切削参数:f=0.16mm/r,n=100r/min
1 Q) L' X2 G6 ?8 R问题:- y/ I% g- r. i+ b& v9 d) R+ x4 e0 h# n* J
1:铰孔的切削参数如何正确选用,目前选用的是f=0.16mm/r,n=100r/min.但是铰出来的孔还是小了,也尝试了加大进给,降低转 速,但是效果还是不太好。: x6 Q( ~& p( S; s
2:铰孔时,f=0.16mm/r应该是将机床打至自动状态下的走刀量吧,但是实际情况是有时员工手动打进给的,那这样我们调的进给还有作用吗?
* _! u, C3 ?) ^2 s" X3:有时铰出的孔表面粗糙度比较差,用手摸过去有时可以明显的感觉到有螺旋刀纹,如何解决这种状况呢?- J4 a6 P4 E7 I6 b! q
4:铰刀全长275mm,在摇臂钻床上铰孔,刚性不太好,圆跳动误差会比较大,铰孔时会不会将孔带大来呢?) K8 {. A+ O9 P7 o. A6 v% y
/ c$ ^, E$ ]. l3 P( v* j) _
谢谢大家的解答!
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发表于 2009-10-14 22:21:33 | 显示全部楼层
1。手动进给,那你设的进给还有个毛用
+ J8 t# p3 m8 R6 q7 k2。孔径要做大,提高转速,进给量不变; y: r' ]1 ^& f
3。粗糙度差由于你钻床轴径跳差,刚性差引起,你可以试试快退改工退。3 z7 t  R1 b9 N; P6 o
4。铰孔能用机油冷却最好
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发表于 2009-10-16 20:45:52 | 显示全部楼层
同意楼上,但粗糙度差不一定是钻床的原因,还可能是积屑或积屑瘤造成的
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