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求教20CrMnTi的热处理

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发表于 2014-8-19 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
, C: m% v7 ~; u; w6 U       ) X/ W6 O$ o  p8 R" W
         求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度
- b* Z6 @# D; Q5 v) I
1 T% Q" z8 r6 b: z          我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢. A! v5 p( L; M

- B6 ?9 B( }" Z: R& V; @* P
, O; F; `+ t' I3 T; x6 J8 s
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发表于 2014-8-19 11:35:20 | 显示全部楼层
渗碳深度小了  G+ C! u7 Y0 Y/ u$ N- |
加工余大了
5 ]9 K& A$ U9 W' q$ Z% |. `  V4 x9 F就是这个结果

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发表于 2014-8-19 12:00:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑
# v0 V. x( y4 H9 J' N+ y5 ?4 b
/ i* J' m0 ]+ s9 |2 q磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
( R$ y6 V8 \7 W* _3 j% A( V9 w2 j+ C1 `0 K) t1 v$ z( R4 U4 u
还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够( J! g- J6 P! |9 f  s% O4 V
3 F% u& |0 X, w; F1 C, E
还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,
% S0 a2 t4 \. z* N- G! l8 t) O5 S: `. o5 O) B1 U+ A7 M
碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.0048 U# d. k# }0 c& r' l2 i) T
* J! M" c: s8 J5 v
碳氮共渗,渗氮前都要调质处理3 y4 g( J3 s- K+ o8 v5 ~( W
2 j# ]2 |$ B8 @; W; P
如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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发表于 2014-8-19 12:07:19 | 显示全部楼层
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2014-8-19 11:35
- U" n- F4 B% s6 B渗碳深度小了
  F: Z0 w+ b: L( s0 A0 I9 ?2 r加工余大了' }" [0 _6 d+ T9 j) ~5 ?7 |
就是这个结果
# `% z* b* }0 @
谢谢! T  Q1 q0 z# c. g9 ~& ~" F) U' [
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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00
, \. Q  B) Z8 v4 [$ p磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,. X9 ]: d& C+ D/ @5 i$ |
' G3 O& @+ N" M! i
...
. P! o$ H4 I; j4 g" O
谢谢,我会考虑你的建议的
0 N- O/ V' w. K6 W5 P' H- H
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 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 显示全部楼层
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07 6 P* |: l" x2 M" @$ E
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...

7 g- I( M% `+ \' H* B谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导
7 `+ o# g8 r+ n- C9 F# [% P
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发表于 2014-8-19 15:35:46 | 显示全部楼层
三兴 发表于 2014-8-19 14:16
  q8 Q3 S. a9 p  q3 @: @1 \谢谢,我会考虑你的建议的
& R. w; B& P/ w! T8 A, Y
刚才我百度了渗碳词条,2 ]! _5 r+ W# _

8 D7 S& V5 A; ~1 P, B1 L+ ]$ O据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好
) j, r5 s) U! Q7 K- h6 x
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发表于 2014-8-20 09:29:08 | 显示全部楼层
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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 楼主| 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 显示全部楼层
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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