自己做的半自动立式端面磨床
大家好,我做了一台小机器,用来磨陶瓷的内孔底部,内孔底部直径30mm,采用凸轮分割器带动转盘旋转,工件由微型电机带动自转,主轴磨削由雕刻机主轴24000转带动直径20mm的金刚石磨头进行加工,进给由气缸+液压阻尼器来控制进给,现在发现加工出来的表面平面度和光洁度,达不到要求,请教各位朋友是否有遇到相关问题?如图是两用的工装,即可装夹工件磨外平面和内平面,有一张图是原本设想用抽真空的方法来实现自动夹紧,后来觉得不可行,就改为手动夹紧,试机发现效果不理想,对工件自转的底座进行打表,有0.05的平面跳动
是不是进给的原因,能不能采用丝杆进给 DIY还行,上精度就呵呵了。 不是随便一搞就是高大上,高精度机械是设计、制造、安装等环节的有效把控下实现的。 是不是气缸进给的原因,气体有压缩性,受力会有微小的回弹 本帖最后由 千里马寻伯乐 于 2017-8-24 15:53 编辑
主轴进给用丝杆比较准确。
另外目测你的旋转台是悬空的,主轴进给产生垂直方向受力和产生振动。
最关键的是振动,高速磨削主轴是买的应该问题不大,工装夹具旋转不能有较大跳动,也要保证工装夹具结构的强度。
建议1、用千分表检测一下主轴在磨削工作时振动情况,看表有无振动跳动。2、旋转台在磨削工位增加支撑点。
3、夹具与碗接触点或面增加柔性夹持,橡胶、硅胶对减振效果不错。
千里马寻伯乐 发表于 2017-8-24 15:49
主轴进给用丝杆比较准确。
另外目测你的旋转台是悬空的,主轴进给产生垂直方向受力和产生振动。
最关键的 ...
现在磨出来,出现中间比较底,两外边比较高,磨好后旋转工件打表,圆周的跳动还行,基本能达到1丝以内,现在不好打表,测量它的平面度,磨头的平面修整也是个问题
星-星 发表于 2017-8-24 15:01
是不是进给的原因,能不能采用丝杆进给
当时做的时候,主要考虑制造成本的问题,如果只是考虑进给的话,也是有方案的,在不采用丝杆加伺服的情况下,采用凸轮结构,可以控制微量进给
地瓜呼叫土豆 发表于 2017-8-24 15:44
是不是气缸进给的原因,气体有压缩性,受力会有微小的回弹
是的,原则上用气缸的稳定性肯定比较差,用液压油缸会比较好,都是出于成本考虑,一切从最简单的结构来做的
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-24 15:12
不是随便一搞就是高大上,高精度机械是设计、制造、安装等环节的有效把控下实现的。
兄弟评价的是,农民工只能这样小打小闹,不小心出来丢人了