设备改善终于搞定了,真累
我公司最近一直在SAVE COST,降低成本,大力推行LEAN 项目。每次推行这些项目,苦的就是我们这些搞设备的。老板要求提高设备的工作效率,降低操作员工。要求将两台单独的手工焊机合并在一起,以前两个个人操作,现在要求一个人,将两台手工焊机摆放成V字型,工人坐在中间操作。
关键是焊机有了将近20年的历史,十年前从美国搬过来的,纯手工的,个人将产品放在焊接夹具上,锁紧夹具,触动开关焊接,焊接好后,松开夹具拿出产品,效率不高。老板要求省掉松开夹具拿出产品这一动作,还必须不要对原来的焊接夹具进行改动(重新设计需要美国人论证的,而且花费大)。经过将近一个月的琢磨,终于搞好了,效果不错。用了四个SMC的电磁阀和气缸,以及一个三菱的PLC和几个传感器。气缸的固定支架以及所有加工件都是自己在公司的机加工做的。
在我们公司从事设备,既要懂机械又要懂电气,还要能加工机加件,一个字:累。 刚才照片没传上,现在补上 楼主要有心理准备,人力还可以再优化。
现在就要搜集前后工艺与想着合适的机构来优化人力。^_^ 你这焊机是做什么的 寂静天花板 发表于 2015-6-29 16:24 static/image/common/back.gif
你这焊机是做什么的
是电阻焊,做热保护器的。
这搞了一个月? huhaofei 发表于 2015-6-29 17:19 static/image/common/back.gif
这搞了一个月?
从定思路到完成一个月,其中气缸、plc、传感器、电磁阀这些标准件采购等待就20天了。
做设备的都是这,你么那需要电阻焊设备吗,我这做进口的这东西。 呵呵,你这电阻焊没火星飞溅?等着换管子吧。 优化无止境