dongst 发表于 2015-2-13 16:48:43

~醉了今生 发表于 2015-2-13 14:00 static/image/common/back.gif
感谢大侠指教,阀芯光孔和阀杆配合间隙确实是3丝。应为我们公司也参照国外的做法,老外的螺纹配合阀杆500 ...

你看一下阀杆、阀芯加工工艺,螺纹是一次装夹加工出来的吗?
如果你的阀杆螺纹是滚压的,那就没戏了。你提到300mm阀杆跳动20多丝,那就证明了阀杆螺纹部分在阀芯装配好以后就偏了2~3丝。国内一般行业对于精度的概念,目前还停留在丝上,国外很多都进入μ级了,如果偏2~3个μ,那么跳动放大后,即得到20~30μ,即跳动3丝,这个公差就是这么出来的。
如果要提高螺纹加工工艺,最朴素的两条:一次性装夹,螺纹精度等级提高。

jchon 发表于 2015-2-14 15:53:42

分析如下:
1.公差问题:图示中只标注了轴的公差-0.02~-0.08,孔的公差没有说明,如按照基准孔来设计,则孔的公差是为0~+0.07,则最大间隙为0.15,最小间隙为0.02,当间隙在0.06~0.15范围时,同轴度将无法保证。
2.攻丝时导向孔刮毛问题:可以设计导向孔直径大于内丝的大经,这样攻丝时就不会刮坏导向孔了。

拾三少 发表于 2015-2-14 19:27:26

都是高手啊

~醉了今生 发表于 2015-2-15 10:01:20

jchon 发表于 2015-2-14 15:53 static/image/common/back.gif
分析如下:
1.公差问题:图示中只标注了轴的公差-0.02~-0.08,孔的公差没有说明,如按照基准孔来设计,则孔 ...

大侠,加大光孔段也试过,轴公差控制在-0.02~-0.06,孔i的公差+0.02~+0.03,实验过后还是差强人意。能否提供个加工工艺给我,感谢!

feisandao 发表于 2015-2-15 10:25:36

现有配合公差太大,轴孔配合改为H7/g6,同时保证导向孔直径要大于螺纹直径才不至于挂毛。

我就看看 发表于 2015-2-16 10:22:05

本帖最后由 我就看看 于 2015-2-16 10:24 编辑

dongst 发表于 2015-2-13 16:48
你看一下阀杆、阀芯加工工艺,螺纹是一次装夹加工出来的吗?
如果你的阀杆螺纹是滚压的,那就没戏了。你 ...

说的很好,要是我设计,前面小锥度配合,中间螺纹,后面3丝内的配合间隙导向作用,加工一定是同道工序。

wlp92 发表于 2015-2-17 16:13:18

同心度一刀切的轴,同心度有偏差吗?

laohu263 发表于 2015-2-22 06:54:30

用手机看的,看不清图上的字

风一样的神 发表于 2015-2-22 08:39:52

哈哈

letu825 发表于 2015-3-13 19:08:09

螺纹连接对于这个同轴度而言,本身就是存在固有误差的。阀杆长度又不短,最终要达到目标精度,太难了点吧!即使内、外螺纹是一道工序加工完成的,要达到那个同轴度要求,也未必可以吧
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