新新额
发表于 2013-8-17 19:55:24
我前阵子搞砸过一个展刀头,就是切削挖槽动力头前面展刀的那一个部分,因为原厂设备(非标阀体加工专机)上的展刀头隔一两个月就得坏一次,拆装麻烦,而且重新做那个损耗件也复杂,换套新的得四五千,所以就尝试着自己做套,东西做出来后手动推动拉杆展刀很顺,展刀行程也完全满足自己的使用要求。可是装到动力头上就悲剧了,液压油力大,而且那动力头没有调压装置不稳定而且油压高(4MPA左右),用油缸来推动那挖槽的推杆,结果直接把两边导向的压板给顶松了,造成径向展刀的时候刀具还同时轴向前进1-2MM,主要原因是受的轴向力太大,这东西我还想改下,应该能用,改天上个图给大家看看,同时也让大家提提意见,看看有没有什么更好的办法。
大头小身
发表于 2013-8-20 14:19:59
做非标的都是大虾,有机会像各位大虾学习学习
新新额
发表于 2013-8-23 20:50:40
新新额 发表于 2013-8-17 19:55 static/image/common/back.gif
我前阵子搞砸过一个展刀头,就是切削挖槽动力头前面展刀的那一个部分,因为原厂设备(非标阀体加工专机)上 ...
好,明天传几张图片上来,那东西现在还放在我办公室当个警醒作用。
新新额
发表于 2013-8-24 20:34:42
挖槽展刀头靠油缸带动拉杆前进后退,从而推动滑块产生径向运动,用手都可以拉动拉杆都可以使滑块产生径向运动,装到机上却发现油压力直接把导向压板给挤开来了,(加工产品材质为HPb59-1,挖槽大小1.2*0.6左右,推动油缸油压力4Mpa,斜锲角度18°,滑块角度75°)造成滑块一边径向展刀一边轴向前进,主要原因个人分析是轴向受力太大,造成螺丝锁不住,减少油压力大小理论上可行,实际上没试过,因为该动力头没有减压阀。以下图片为相关零件图纸及装配后展刀效果。还请各位大侠指点下如何改进好。
新新额
发表于 2013-8-24 20:36:40
向宏 发表于 2013-2-28 16:21 static/image/common/back.gif
一般能定大设备的,都是有相关业绩的单位才能接到单。
我们做的都是世上没有的设备
展刀头图片已上传在74楼
大唐才子
发表于 2013-8-25 15:07:55
我是来学习的,
大唐才子
发表于 2013-8-25 15:11:31
请大侠们多多指教
大唐才子
发表于 2013-8-25 19:20:55
我的工程师给我留下几十万的废品然后跑了,我很郁闷,我不想他们跑:(,失败了也没罚他们,给的工资肯定是不低的,我只要好的产品:)
新新额
发表于 2013-8-26 17:50:37
新新额 发表于 2013-8-24 20:36 static/image/common/back.gif
展刀头图片已上传在74楼
加工产品材质为HPb59-1,挖槽的内孔直径12,挖槽大小1.2*0.6左右,推动油缸油压力4Mpa,斜锲角度18°,滑块角度75°,因为是非标设备,买个新的挖槽动力头带切削电机的得上万不说,而且买回来还得自己安装调试,有点麻烦。大侠有没有什么好的镗孔结构方案。
清凉江
发表于 2013-8-28 22:41:23
为人做事,成事为先。只要目标明确,总会有解决困难的措施。
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