非标设备风险大,大家来谈谈自己干砸的一个例子
非标设备风险大,不出问题是神仙。小问题,改改就好的---算非常成功;
大问题,推倒重来干好的,算成功;
推倒重来还不能达到要求的,算干砸的。
大侠们:谁能说说自己干砸的例证呢? 本帖最后由 向宏 于 2013-2-28 16:13 编辑
我有一台设备,用户要求是:设备能自动完成用一种很薄的麻纸裱糊一种就算做工艺品吧;最后问题就出在取料上,前后折腾了一年多,最终一失败告终。
因为纸很薄,有透气孔,吸盘失败了,一吸就会吸上来3--5张不等;
因为纸面毛糙,摩擦取纸也是2-3张不等;
连粘衣服上碎屑的粘棍材料都用上了,也没搞成。
最后在心里疲惫的状况下,宣告终止。
卡在这一点上,其他步进机构,浆糊输送机构,模板及夹紧等等都备有用武之地了,一大滩子东西,带着5、6万的试制费就这样废掉了。用户的预付款全额退还,还说了几箩筐的好话。 不算尖锐的问题,有一个建议,玩大设备的,一般不可能干砸了,凡是玩砸的,玩砸一次,今天都不会在这里了,在这里说话的,一定是小砸,哈哈,
我先说,好多年前,给一个6000千瓦电机装一个测速机,大齿圈是径节制的,设备买回来之前那东西已经运转40多年了,拆建以后电机没有毛病,就是齿圈磨损很厉害,测速机又没有位置生根,就做了一个多联的齿轮排,伸到里面去了,感觉很得意,运转平稳,但那个电机是正反转的,一到换向,就有一个冲击信号,把人简直就气死了,会同电气、自动化的玩了好几个星期,
其间想改成脉冲发生器的,但电气的觉得做编码麻烦,没动,又改联轴器等等东西,但冲击信号无法解决,调速一直有问题,
反思好几个星期,最后是改双联齿轮,加弹簧,膜片弹性联轴器,搞了一堆复杂的东西给处理了,
反思就是,机械的基本功绝对是最重要的,没有这个,没法玩,
大工程,不可能犯大错,一个东西15亿,你出大毛病了,人家得杀了你, 没干过非标,就做过液压站,虽是根据客户要求,但对应的客户设备多数难度不大,只要元件没问题,棘手的事情不多,经常是换配件就能搞定。支持楼主的创新精神,中国人太缺乏这种精神,太注重结果得失。我觉得楼主应该继续改进终会找到解决方案的 一般能定大设备的,都是有相关业绩的单位才能接到单。
我们做的都是世上没有的设备
我做非标设备的经验是只要在大方向上思路没有问题,加上前期对关键技术点做好充足的计算和实验,一般不会完全失败的。只是非标设备设计的时候可以参考的东西比较少,有些小的失误是在所难免的。 还是得电器机械配合啊。么配合就死翘翘 我觉得轻工业机械如包装机械的机构设计才算复杂,考验水平。 哈哈,我自己觉得是工业垃圾的设备,居然被客户验收了! 我做的建材设备,是要在挤塑板或泡沫板上覆一层1mm的水泥浆,板子尺寸600x1200x20-100mm厚度不等,还要双面覆浆,侧面不得泄露浆料;水泥和水可以人工投放或自动计量,然后卸料至搅拌机进行搅拌,搅拌后的浆卸料至覆浆机的料仓内,板子是人工放置,机械压住板子后可以松手继续放下一张板子,板子是连续进行的,难点就是:厚度不易控制,采用对称棍结构,板子在中间运行,在压板的时候,容易卡板和跑偏(板子本身尺寸有误差1-2mm,旁边也加的有挡板,效果不大),再一个就是一面覆完,晒干后,再继续覆另一面,会出现把干透的浆刮掉,出现局部脱落和有裂痕,由于第一面覆浆厚度不均,导致另一面覆浆时厚度误差更大,产品不合格。