车间员工一直用手动的电钻绞孔,现在质检不让了,有没有其他效率的办法
原来已经有小孔了,最终孔直径不超过7mm,不下40个孔 上下两个板子的孔一起打锥形通孔,3-4cm厚,放定位销。这东西挺效率的,很佩服那些员工的想法,看他们攻丝也这么弄,不明白为什么不让用了。
不过那个质检的老师是个很有经验的人
那就机床上钻好孔就直接换上铰刀再过一遍
我们以前厂里的师傅攻丝也用手电钻,效率很高。 用电钻绞孔,容易出现空口夸大的现象,造成次品所以你们的检验做的对的。 不要动辄斥责别人神经病。手电钻绞孔,你的这个锥孔跟先前那个直孔同轴度怎样?
质检能发现,至少说明有什么地方不合格。
可以向质检的师傅请教下。不能偷懒的,就别偷懒。至少不能偷工减料没底线。 钻头是轴向切除金属的,而绞刀是向径向切除金属的,手电钻绞孔,手持电钻不可能保持铰刀轴线与你先前打的孔轴线相同。而且绞孔过程中也不能保持轴线位置不变。很容易造成绞孔孔径扩大,锥度不准。需要手工绞孔配打销子定位的,都是装配中调整过的,是保证精度的关键。你这一钻下去,质检的能不着急?孔绞大了给人家垫纸片,只能说是无知者无畏啊。 同意楼上的看法 电钻绞孔是很不错的方法,手法不对自然铰出大锥孔。操作工人手法不对,手电钻绞孔不能呛着来,要顺势而行才不会铰出大喇叭孔。如果调节可以使用浮动柔性柄绞孔。
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