旋刀
发表于 2011-11-5 13:05:15
本帖最后由 旋刀 于 2011-11-5 13:05 编辑
我在飞 发表于 2011-11-3 23:09 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
这两天我又考虑了一下,楼主这个滑台可以自制,且成本很低。见下面简图。
自制两个空心活塞杆气缸,两气 ...
看来我们想到一起了,我已经开始这样做了,目前制作中。成功后回复大家。我的结构比这个还要简单有效!谢谢!大家如果有好的建议可以继续发言!
我们共同提高!
旋刀
发表于 2011-11-6 17:27:11
我在飞 发表于 2011-11-3 23:09 static/image/common/back.gif
这两天我又考虑了一下,楼主这个滑台可以自制,且成本很低。见下面简图。
自制两个空心活塞杆气缸,两气 ...
今天试了,不行。由于两面弹簧相互抵消对方的力量,滑台归中时,克服不了滑台本身的摩擦阻力,归中位置不准,范围在0.4-1MM误差。
廖三
发表于 2011-11-7 13:04:25
用费斯托的吧,精度控制有些难度。
旋刀
发表于 2011-11-7 17:00:00
弹簧相互抵消力量,克服不了摩擦力,复位位置不准确。
jeousum
发表于 2011-11-8 11:59:59
一个方案供参考:采用2个气缸来实现,气缸A(2位5通),推动滑台左右运动,采用左右挡块限位;气缸B(只接一个口,2位3通控制),活塞杆从左向右伸出定位滑台在中间位置。气缸B缸径为气缸A的2倍,气缸A推滑台由右向左,遇气缸A活塞杆阻挡后停止。气缸B断气后,气缸A又将滑台推到左位,如此循环,可实现动作和定位精度
我在飞
发表于 2011-11-8 15:25:26
旋刀 发表于 2011-11-6 17:27 static/image/common/back.gif
今天试了,不行。由于两面弹簧相互抵消对方的力量,滑台归中时,克服不了滑台本身的摩擦阻力,归中位置不 ...
这两天出差了,没上线。
这个结构应该是可以实现的,气缸的输出力应该是两个弹簧的压缩力和滑台移动的摩擦阻力和的2倍以上才行。也可试试将弹簧装到中间试试。其实这就是3为4通液压换向阀的结构。原理可定没问题,关键是细节的处理。楼主再试试。
旋刀
发表于 2011-11-10 12:16:07
我在飞 发表于 2011-11-8 15:25 static/image/common/back.gif
这两天出差了,没上线。
这个结构应该是可以实现的,气缸的输出力应该是两个弹簧的压缩力和滑台移动的摩 ...
我再试试吧!现在已经构思了一个方案,应该可以。
程序控制器
发表于 2012-2-9 00:00:41
1、可以使用双向控制的气缸来实现,由两个电磁阀分别负责两个不同方向,正向电磁阀动作向正向运行,反向电磁阀动作向反向运行。
2、气缸运动过程时,气缸停在电磁阀断电时的位置,不同位置安装接近开关、电磁开关或光电开关等位置控制的开关量传感器,检测气缸位置。
3、可使用“TPC8-8TD型定时程序控制器”作为气缸控制器,实现气缸的位置控制和程序控制,控制器具有多路输入和输出,输出可直接驱动24V电磁阀,输入可连接各种开关或开关量传感器,实现位置控制、定时控制和程序控制。
4、无需编程、表格设置、只需在功能设置表上选择相关输入、输出、定时及程序动作等功能,简单的控制只需数分钟即可方便地实现所需控制功能。
5、网上有相关详细资料,并有相关气缸、电磁阀、电器、传感器、开关电源的网站链接,可以方便的选择控制设备所需的配套器件的厂商。
路长兮
发表于 2012-2-9 11:03:27
本来想说用三位五通电磁阀中封式的,不过看到精度要求,瞬间囧了。
这样的精度,磁性开关的感应精度貌似也不行。
用电缸应该就可以。
叶yè子zī
发表于 2012-3-1 16:54:39
气缸是很难在中间位置停止的,何况还有位置和速度要求!建议改为步进电机或者伺服电机驱动丝杆的