轴承箱主轴断裂,请大家看看是否经过调质处理?
本帖最后由 西山向日葵 于 2020-10-12 19:08 编辑该轴承箱为半轴弯曲疲劳试验主要部件,工作时主轴只受侧向力并以约300RPM旋转,主轴(材料45#)断裂处直径65mm,带R2.5圆角,主轴中段直径80mm,主轴通过一对圆锥滚子轴承安装,中间大,两头小,断裂处位于主要受力轴承内侧,断口距离侧向力加载点约0.8m,侧向力5kN,请大家帮看下断口是否经过了调质处理?还有主轴断裂可能的原因?敬请各位大侠指教! 本帖最后由 未来第一站 于 2020-10-12 21:47 编辑
调没调还是打下硬度靠谱,这种轴一般也会T265-T285 未来第一站 发表于 2020-10-12 21:46
调没调还是打下硬度靠谱,这种轴一般也会T265-T285
我给的要求是28~32HRC,断的实在是太快了,就怀疑没调质;另外估计还有个问题是R2.5圆角处严重应力集中,我想了两个改进方案,一个是把中间部分80直径改成70,分散应变,第二个是把R2.5圆角放大成R20以上更大过渡圆弧,用数控车床加工,同时材料换成40Cr,调质32~36HRC,老师有兴趣可以帮评估下可行否?:) 从受力,热处理,结构设计几方面去分析,有数据做下弯矩图看看。 晓昀 发表于 2020-10-12 22:13
从受力,热处理,结构设计几方面去分析,有数据做下弯矩图看看。
老师说得在理,之前手算校核过弯曲应力,应力是比较小的,现在还是想从结构设计和材料热处理上下功夫了,主要是这个任务要得急,轴承直径没法改了,现在想干脆做两跟轴算了,改材料的情况下,一个方案改R2.5圆角到20以上,一个方案直接把中段直径缩小到70mm, 分散应变:handshake 我觉得最好的办法,也是最实在的办法是加粗断裂的主轴,或者换个材料,:lol 丶王 发表于 2020-10-12 22:30
我觉得最好的办法,也是最实在的办法是加粗断裂的主轴,或者换个材料,
轴承和轴承座不好改,所以现在想用40Cr替代45#:'( 用40Cr的话,调完最好做个淬火,光调制和45#调制差不多。 未来第一站 发表于 2020-10-12 22:49
用40Cr的话,调完最好做个淬火,光调制和45#调制差不多。
嗯,多谢大侠:)
还是模拟一下吧,确认一下。