icefire999
发表于 2019-12-31 10:50:28
能不能在胶辊的外圆加一个位移传感器,然后检测直径变化,把信号反馈到PLC,再调整钢棍伺服转速,这样应该可以实时监控胶辊直径变化做出调整。
十三哥
发表于 2019-12-31 10:59:23
jixieren1 发表于 2019-12-31 10:49
用胶辊是为了适应产品的厚度变换,钢辊的表面变化的,保证产品压得均匀
所以说最好画张简图或者拍张照,大家才能根据实际情况来想办法:lol:lol:lol。
你覆膜,膜有多厚,大家也不知道。
我在轮胎行业的,有个东西叫千层片,不知道能用不,你可以百度看看。
恒驰TD
发表于 2019-12-31 11:04:36
个人看法,胶辊做成弹簧浮动的,然后看同步的效果怎么样的。如果对同步要求较高,建议胶辊弹簧浮动的,旋转做成随动的,不要加动力,直接用钢轮带着走就行了。不知道你的产品是什么样子,你根据实际考量一下。
jixieren1
发表于 2019-12-31 11:11:23
icefire999 发表于 2019-12-31 10:50
能不能在胶辊的外圆加一个位移传感器,然后检测直径变化,把信号反馈到PLC,再调整钢棍伺服转速,这样应该 ...
这个检测不了,即使能检测,也不可能没有误差
jixieren1
发表于 2019-12-31 11:12:59
十三哥 发表于 2019-12-31 10:59
所以说最好画张简图或者拍张照,大家才能根据实际情况来想办法。
你覆膜,膜有多厚,大家也 ...
两个90u,中间夹个40u
志超ai
发表于 2019-12-31 11:41:20
下面钢的不能换胶的吗,还有两个电机驱动本来就会有点误差不会同步,最好是一个主动就好,从动的那个做成弹性机构,这样不会压得太死,一般我们公司压产品的都是用赛刚或者塑胶材料。
jixieren1
发表于 2019-12-31 14:48:50
志超ai 发表于 2019-12-31 11:41
下面钢的不能换胶的吗,还有两个电机驱动本来就会有点误差不会同步,最好是一个主动就好,从动的那个做成弹 ...
产品有要求300公斤压力复合
jixieren1
发表于 2019-12-31 14:59:17
jixieren1 发表于 2019-12-31 10:35
不行,辊子很重,被动也会磋伤产品,那个4层薄膜辊压在一起
力矩模式没法控制速度,他会把产品往前搓
huiyu788
发表于 2019-12-31 15:48:56
都用胶辊(材质一致,变形也一致),两个辊严格同步 ,可行吗?
志超ai
发表于 2019-12-31 16:02:09
jixieren1 发表于 2019-12-31 14:48
产品有要求300公斤压力复合
那有点难搞了,楼主你把问题解决了之后能不能回复一下你的最终方案。