icefire999 发表于 2019-12-31 10:50:28

能不能在胶辊的外圆加一个位移传感器,然后检测直径变化,把信号反馈到PLC,再调整钢棍伺服转速,这样应该可以实时监控胶辊直径变化做出调整。

十三哥 发表于 2019-12-31 10:59:23

jixieren1 发表于 2019-12-31 10:49
用胶辊是为了适应产品的厚度变换,钢辊的表面变化的,保证产品压得均匀

所以说最好画张简图或者拍张照,大家才能根据实际情况来想办法:lol:lol:lol。
你覆膜,膜有多厚,大家也不知道。
我在轮胎行业的,有个东西叫千层片,不知道能用不,你可以百度看看。

恒驰TD 发表于 2019-12-31 11:04:36

个人看法,胶辊做成弹簧浮动的,然后看同步的效果怎么样的。如果对同步要求较高,建议胶辊弹簧浮动的,旋转做成随动的,不要加动力,直接用钢轮带着走就行了。不知道你的产品是什么样子,你根据实际考量一下。

jixieren1 发表于 2019-12-31 11:11:23

icefire999 发表于 2019-12-31 10:50
能不能在胶辊的外圆加一个位移传感器,然后检测直径变化,把信号反馈到PLC,再调整钢棍伺服转速,这样应该 ...

这个检测不了,即使能检测,也不可能没有误差

jixieren1 发表于 2019-12-31 11:12:59

十三哥 发表于 2019-12-31 10:59
所以说最好画张简图或者拍张照,大家才能根据实际情况来想办法。
你覆膜,膜有多厚,大家也 ...

两个90u,中间夹个40u

志超ai 发表于 2019-12-31 11:41:20

下面钢的不能换胶的吗,还有两个电机驱动本来就会有点误差不会同步,最好是一个主动就好,从动的那个做成弹性机构,这样不会压得太死,一般我们公司压产品的都是用赛刚或者塑胶材料。

jixieren1 发表于 2019-12-31 14:48:50

志超ai 发表于 2019-12-31 11:41
下面钢的不能换胶的吗,还有两个电机驱动本来就会有点误差不会同步,最好是一个主动就好,从动的那个做成弹 ...

产品有要求300公斤压力复合

jixieren1 发表于 2019-12-31 14:59:17

jixieren1 发表于 2019-12-31 10:35
不行,辊子很重,被动也会磋伤产品,那个4层薄膜辊压在一起

力矩模式没法控制速度,他会把产品往前搓

huiyu788 发表于 2019-12-31 15:48:56

都用胶辊(材质一致,变形也一致),两个辊严格同步 ,可行吗?

志超ai 发表于 2019-12-31 16:02:09

jixieren1 发表于 2019-12-31 14:48
产品有要求300公斤压力复合

那有点难搞了,楼主你把问题解决了之后能不能回复一下你的最终方案。
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